曹鋒 楊軍昌
(首鋼長治鋼鐵有限公司)
作者:曹鋒,北京科技大學(xué)鋼鐵冶金專業(yè)畢業(yè),大學(xué)本科,工程師,長鋼煉鐵廠廠長助理,從事煉鐵高爐長壽的研究,參與首鋼多項(xiàng)重大科研項(xiàng)目攻關(guān),在煉鐵行業(yè)期刊發(fā)表數(shù)十篇學(xué)術(shù)論文。
摘要:本文是華西科技對首鋼長鋼8號高爐采用打水空料線停爐法對無冷區(qū)進(jìn)行熱態(tài)噴補(bǔ)造襯以及復(fù)風(fēng)過程進(jìn)行總結(jié),整個過程實(shí)現(xiàn)安全、順利、快速、經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)。通過噴補(bǔ)造襯,高爐上部爐型近似于合理操作爐型,煤氣流分布趨于合理,為高爐長期穩(wěn)定順行優(yōu)化技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)創(chuàng)造了條件。
關(guān)鍵詞:降料面 停風(fēng) 噴補(bǔ)造襯 復(fù)風(fēng)
1.概述
首鋼長鋼8號高爐有效容積1080m3,2012年4月18日大修開產(chǎn),至今已安全生產(chǎn)6年多。高爐爐身上部無冷區(qū)段溫度(高度2540mm)從2015年8月份開始呈上升趨勢,西南和正東方向爐皮溫度150℃左右,無冷區(qū)內(nèi)部耐材大面積侵蝕,高爐煤氣分布影響較高,指標(biāo)優(yōu)化受限。針對目前現(xiàn)狀,為確保高爐安全穩(wěn)定生產(chǎn),2018年11月23日采用打水空料線法,將料面降至指定位置,對爐身上部爐墻進(jìn)行噴補(bǔ)造襯。休風(fēng)37小時后,24日開風(fēng),26日爐況恢復(fù)正常,歷時36小時,實(shí)現(xiàn)了安全快速降料面,順利開爐、快速達(dá)產(chǎn)的目標(biāo)。
2.停風(fēng)
2.1停風(fēng)前的準(zhǔn)備;爐頂備1噸廢舊皮帶輪,30袋焦炭,20袋水渣,風(fēng)口平臺四角各備打水軟管1根(長度約15m);J1皮帶側(cè)備水渣15t,鏟車一臺。
2.2停風(fēng)前爐況操作;
⑴降料面前兩天保證爐況穩(wěn)定順行,爐缸工作活躍。保持物理溫度1480—1500℃,[Si]=0.4—0.6%,爐渣堿度R=1.05—1.15倍。提前一天降低生礦比例至5%,停高鈦礦,適當(dāng)降低煤比。
⑵停風(fēng)料單。根據(jù)噴補(bǔ)位置,計(jì)劃空料線空間500m3,為確保休風(fēng)后凈焦到達(dá)爐腹部位,制定如下休風(fēng)料單,采取單環(huán)布料,布料角度25°。具體停風(fēng)料情況如表1所示。
表1 停風(fēng)料單
注:休風(fēng)料單中的爐料配比為:機(jī)燒:球團(tuán):高硅塊礦。
2.3降料面操作
本次降料面從22日22:00時開始至23日04:30時休風(fēng),共歷時6小時30分鐘。停風(fēng)后實(shí)際觀察,料面剛好露出第九段冷卻壁的凸臺上沿,實(shí)際測料面深度12m。整個降料面過程壓量關(guān)系適宜,未出現(xiàn)明顯爆震,未出現(xiàn)管道行程。
2.1爐頂溫度控制
本次降料面采用,下停風(fēng)料、爐頂打水、減風(fēng)相結(jié)合的方式控制爐頂溫度,盡量減少向爐內(nèi)的打水量[1];整個過程綜合考慮料線、風(fēng)量、風(fēng)溫、打水量、爐頂設(shè)備承受能力等來控制頂溫在400℃左右。降料面期間爐頂溫度變化如圖1所示。
圖1爐頂溫度變化趨勢圖
爐頂煤氣成分控制
整個降料面過程中,每小時分析一次爐頂煤氣成分,重點(diǎn)對H2和O2含量進(jìn)行監(jiān)控,確認(rèn)爐頂煤氣中H2控制在6%以內(nèi),O2含量控制在1%以內(nèi)。煤氣成分如表2:
表2降料面過程中爐頂煤氣成分控制表
2.3風(fēng)量、風(fēng)壓控制
降料面過程中風(fēng)量、風(fēng)壓的控制要兼顧多個方面,既要防止因風(fēng)量過大造成管道行程又要不影響降料面進(jìn)程,同時還要穩(wěn)定煤氣流,避免出現(xiàn)頂壓冒尖現(xiàn)象[2],還要控制爐頂溫度,還要根據(jù)耗風(fēng)量計(jì)算料面深度。本次降料面過程中,累計(jì)消耗風(fēng)量81wm3。整個過程中未發(fā)生頂壓冒尖、懸料、管道行程,未發(fā)生爆震事故。降料面期間風(fēng)量、風(fēng)壓、頂壓變化情況如圖2所示。
圖
2降料面期間風(fēng)量、風(fēng)壓、頂壓變化情況
2.3停風(fēng)小結(jié)
⑴整個停風(fēng)降料面過程安全平穩(wěn),未發(fā)生頂壓冒尖、懸料、管道行程,未發(fā)生爆震事故,爐頂煤氣成分在要求控制范圍。
⑵雷達(dá)料線故障,機(jī)械料線調(diào)整不到位,降料面過程中以體積預(yù)算、風(fēng)量消耗經(jīng)驗(yàn)判斷為主,沒有直接的數(shù)據(jù)顯示。致使實(shí)際料面位置比預(yù)計(jì)位置降低1.5m。由于實(shí)際料面位置比預(yù)計(jì)深,休風(fēng)料在爐內(nèi)的實(shí)際位置比預(yù)計(jì)位置低。預(yù)計(jì)降料面深度10.5m,空間體積500m3,累計(jì)消耗風(fēng)量78wm3,實(shí)際將料面深度12.0m,空間體積600m3,消耗風(fēng)量81wm3.停風(fēng)料位置變化,對高爐開風(fēng)后的復(fù)風(fēng)造成一定影響。
3.噴補(bǔ)
3.1噴補(bǔ)前爐型
在高爐停風(fēng),考慮到料面較深,爐頂人孔少,短期內(nèi)爐內(nèi)煤氣量較大,休風(fēng)后先倒流2小時,爐頂保持通氮?dú)猓龠M(jìn)行爐頂點(diǎn)火。爐頂點(diǎn)火后,對爐內(nèi)觀察發(fā)現(xiàn),整個無冷區(qū)圓周方向均有不同程度的侵蝕,侵蝕深度200-300mm,其中正東方向侵蝕最嚴(yán)重,局部有長約1200mm,高約500mm的深坑。
3.2噴補(bǔ)操作
本次噴補(bǔ)由河南華西科技集團(tuán)負(fù)責(zé)采用遙控?zé)釕B(tài)濕法噴涂工藝。噴補(bǔ)前對需噴補(bǔ)部位爐墻進(jìn)行高壓水沖洗,噴涂3小時后,向爐內(nèi)扔30袋焦炭,防止反彈料結(jié)實(shí),噴補(bǔ)結(jié)束后,向爐內(nèi)扔皮帶輪、托輥約1t,防止噴補(bǔ)反彈料結(jié)殼。整個噴補(bǔ)過程用時約6小時,共用噴補(bǔ)料70t。目測反彈料約有2-3t,反彈率約在5%以下。噴補(bǔ)結(jié)束后高爐處于自然烘爐狀態(tài)。
3.3噴補(bǔ)小結(jié)
⑴噴補(bǔ)前預(yù)測爐墻侵蝕情況以均勻300mm厚度計(jì)算,考慮到無冷區(qū)恢復(fù)后要同下方平滑過渡所需,以及反彈料的影響,在計(jì)算時乘以1.5的系數(shù),計(jì)算消耗為70t。實(shí)際噴涂時,當(dāng)所有坑洞補(bǔ)起后,正好將無冷區(qū)下方和上方過渡找平。計(jì)劃值與操作值基本一致。⑵爐頂點(diǎn)火后,按計(jì)劃應(yīng)在爐頂布水渣15t,水渣厚度100-150mm,降低爐頂溫度。但實(shí)際上由于爐頂布料溜槽不能動作,僅在25°角東北方向溜槽停止的位置,下進(jìn)去約1t水渣,把提前存放在爐頂?shù)?0袋水渣撒進(jìn)爐內(nèi)。沒有按計(jì)劃布水渣將爐頂溫度,只能自然通風(fēng)冷卻,致使噴涂時間延后2小時。
4.復(fù)風(fēng)
高爐于24日17:28時開風(fēng),使用12個風(fēng)口送風(fēng),開始恢復(fù)爐況。至26日07:30時,通過大家共同努力,歷時36小時58分鐘后,高爐爐況恢復(fù)正常。
4.1復(fù)風(fēng)料安排
復(fù)風(fēng)料的制定,要保證有足夠的熱量和良好的爐渣流動性,料單1和2中含硅量按2.5%,爐渣堿度按1.0設(shè)定。高爐復(fù)風(fēng)前,裝料體積約100m3,后高爐開風(fēng),實(shí)施帶風(fēng)裝料,具體裝爐料料單如下表。
表3裝爐料料單
注:復(fù)風(fēng)料單中的爐料配比為:機(jī)燒:球團(tuán):高硅礦。
4.2復(fù)風(fēng)操作
經(jīng)確認(rèn)到位后,高爐堵6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#共8個風(fēng)口,使用余下12個風(fēng)口送風(fēng),送風(fēng)面積為0.1329m2,風(fēng)量1000m3/min,風(fēng)壓98kpa,風(fēng)溫700℃,頂溫30℃,標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速125m/s。由于高爐不接受風(fēng)量,風(fēng)量逐漸減小,風(fēng)壓逐漸上升,料尺不動。20:15時放風(fēng)坐料,回風(fēng)后,風(fēng)量950m3/min,風(fēng)壓84kpa,仍然表現(xiàn)為憋風(fēng),料尺仍然不動,21:56時再次坐料,本次坐料效果較好,高爐進(jìn)風(fēng)平穩(wěn),23:56時引煤氣,爐況開始逐步恢復(fù)。25日06:20時捅開6#風(fēng)口,使用風(fēng)量1700m3/min;07:50時捅開7#風(fēng)口,使用風(fēng)量1800m3/min;11:00時捅開13#風(fēng)口,使用風(fēng)量2000m3/min;14:30時開始富氧、噴煤;16:10時捅開12#風(fēng)口,使用風(fēng)量2000m3/min;18:35時使用南鐵口出渣鐵,開鐵口后發(fā)現(xiàn)南鐵口上方的14#風(fēng)口漏水,連續(xù)使用南場再出一爐鐵后,于22:00-23:50時休風(fēng)更換,休風(fēng)過程中捅開8#風(fēng)口。開風(fēng)后繼續(xù)恢復(fù)爐況,26日05:05時捅開9#風(fēng)口,使用風(fēng)量2500m3/min;08:05時捅開10#風(fēng)口,使用風(fēng)量2900m3/min;至此,高爐恢復(fù)正常生產(chǎn)狀態(tài)。
4.3爐前出鐵
開風(fēng)前預(yù)先用搗打料將北場貯鐵式大壕變?yōu)楦墒酱蠛?,用氧氣管將北鐵口燒透,前端約500mm用有水炮泥堵口,后端用低強(qiáng)度炮泥堵好,以便于復(fù)風(fēng)后能夠及時打開鐵口。
開風(fēng)后出鐵前期渣鐵分離差不過撇渣器,改走紅渣場,第5次出鐵渣鐵分離較好,過撇渣器。之后增加開鐵口次數(shù),活躍鐵口部位爐缸,待南鐵口上方的風(fēng)口捅開后,南場鐵口投入使用,具體出鐵情況見下表。
表4爐前出鐵出渣情況統(tǒng)計(jì)表
4.4小結(jié)注:加螢石稀釋反彈料達(dá)到爐缸后,出現(xiàn)高硫生鐵,鑄鐵處理。
本次恢復(fù)過程順利、快速主要得益于:1.反彈料處理得當(dāng);⑴本次噴補(bǔ)采用濕發(fā)噴補(bǔ),有效控制反彈料比例,實(shí)際目測反彈料量非常少。⑵噴涂前在料面加水渣,當(dāng)反彈料落到料面上后會形成硬殼,在噴涂過程中在反彈料落點(diǎn)處加入焦炭,噴涂結(jié)束后扔入的廢鋼(托輥)和隨后的裝料會將反彈料層軋變形,即可破壞反彈料層形成的硬殼,減少對煤氣的阻礙。⑶加水渣和螢石對反彈料進(jìn)行溶解。噴涂料中Al2O3高達(dá)55%,必然會對爐渣產(chǎn)生影響,所以覆蓋料選擇使用水渣,另集中加螢石3t,以稀釋Al2O3,改善流動性,及時排出爐外。2.開爐料設(shè)定合理;本次開爐料選擇機(jī)燒+球團(tuán)的固定比例,配加適量的硅石和螢石,爐渣堿度按R2=0.9-1.05倍控制,保證爐渣良好的流動性。充分考慮噴補(bǔ)反彈料和料線較深的影響,開爐初期負(fù)荷控制在2.1,保證了爐內(nèi)足夠充沛的熱量。3.爐前出渣出鐵組織得力。爐前出鐵組織,從人員安排,出鐵節(jié)奏控制,都進(jìn)行了細(xì)化,滿足高爐需求,安全及時打開鐵口排放渣鐵。
5. 噴補(bǔ)效果
此次重點(diǎn)對無冷卻區(qū)及以下十二段、十一段位置進(jìn)行噴補(bǔ),無冷區(qū)圓周方向噴涂厚度均勻,表面基本平滑。高爐復(fù)風(fēng)后測量無冷區(qū)爐殼溫度,基本維持在40-50℃,較噴補(bǔ)前120-150℃,爐殼溫度下降明顯,取消爐殼外部打水。高爐噴涂后,上部爐型近似于新開爐爐型,煤氣三次分布趨于合理,高爐邊緣氣流容易控制,中心氣流穩(wěn)定。
補(bǔ)前后的對比圖如下圖3所示
噴注前
噴注后
6.結(jié)束語
空料線降料面噴涂造襯,目前國內(nèi)多數(shù)操作都將料面降到風(fēng)口水平,長鋼8號高爐將料面降至爐身中下部,噴涂后爐型趨于圓滑規(guī)整,爐況順行,煤氣流分布合理,延長了高爐使用壽命,效益明顯。
華西科技在噴補(bǔ)方案上計(jì)劃周全,立足現(xiàn)狀、考慮充分,過程要把握原則,動態(tài)調(diào)控,有助于實(shí)現(xiàn)安全順利降料面停風(fēng)、噴補(bǔ)、復(fù)風(fēng)。充足的熱量,及時排出爐內(nèi)涼溫渣鐵和良好的流動性是快速恢復(fù)的關(guān)鍵。
參考文獻(xiàn):
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