煉鋼廠切實落實降本增效工作,將這一主旨貫穿于工作的方方面面,通過優(yōu)化頭尾坯切割工藝,以及減少非計劃堵流、工藝堵流、生產(chǎn)堵流,非計劃堵流次數(shù)大大降低,減少了廢坯,提高了鋼水收得率。達到了既見指標,又見效益的目的。
以前每次停機堵流時,隨意性較強,往往產(chǎn)生的結果是,個別流的尾坯能夠切割成合格鑄坯,其余流不夠定尺的短坯則會被挑廢,成坯量低,挑廢率高,不僅影響班組指標的完成,而且直接影響職工參與降本的積極性。連鑄車間5號機機長王勤天天與這些設備打交道,他看著這些白白扔在廢坯區(qū)的廢坯,急在心上。他想,如果卡坯過程中根據(jù)中包剩余鋼水量進行合理卡坯,不僅能滿足生產(chǎn)要求,還能減少挑廢,降低成本,可謂一舉兩得。為了更加精確,他細致地量出從結晶器到火切機的長度,計算出卡一支合格坯怎么卡,在什么時間安排堵流等。通過反復試驗,“取長補短”的堵流方法果然奏效。通過一段時間的實施,效果十分明顯。目前,該車間的16個機組已完全按照“優(yōu)化頭尾坯切割工藝”這一方法進行控制,頭坯和尾坯完全按要求控制在規(guī)定范圍內,并且呈現(xiàn)出逐月降低的趨勢。
據(jù)了解,為了能實現(xiàn)指標更優(yōu),減少非計劃堵流,該車間一方面加強對設備的點檢維修,避免發(fā)生突發(fā)性的設備故障;一方面強化崗位職工的操作責任心,減少工藝堵流事故,同時,要求機長與調度、轉爐及時溝通,保證鋼水銜接,穩(wěn)定生產(chǎn)節(jié)奏,減少因生產(chǎn)協(xié)調不到位導致的生產(chǎn)堵流事故。去年后半年以來,堵流次數(shù)由原來的130次/月,降低到現(xiàn)在的80次/月以下,其中,非計劃堵流次數(shù)僅占20%;挑廢由去年的每月550噸降低到現(xiàn)在的不足300噸,大大減少了廢坯,提高了鋼水收得率。
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